• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バックラッシュ??)

NC旋盤で外径がR状になったプーリーを加工した際の段の出方について

このQ&Aのポイント
  • NC旋盤で外径がR状になったプーリーを加工する際、Rの頂点に微妙な段が出来てしまいました。
  • 6.3s仕上げで段が目立つため、手仕上げで加工を終了しました。
  • この段の出方は機械のバックラッシュによる影響なのか、パラメーターで調整できるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#230359
noname#230359
回答No.1

機械には当然ですがバックラッシュというネジのガタがあります。NC装置の場合はバックラッシュ補正というパラメーターがあり補正することは出来ます。ですがガタ自体をなくすことは出来ませんので段差がついたりするわけです。その場合、プログラムで解決できます。一方向位置決めにするためには、そのr加工に入る前の座標がrの方向と同じ方向に向いているかによってガタが出たりします。一度実行して見てください。たぶんうまくいくと思います。

noname#230358
質問者

お礼

説明不足など、文章では伝えきれなかった面もあり、答えて頂いた方にはご迷惑おかけしました。 改めて事細かく教えて頂き、ためになりました。 本当に有難うございました。

noname#230358
質問者

補足

回答有難うございます。 回答ではあらかじめガタをとってから加工をするということでしょうか? 今回プーリー幅60mm、R175のフルRの形状を一筆で加工した結果です。 Rを加工しはじめてX軸がR頂点に向かい(上って)、R頂点に達してX軸がR終点に向かう(下がる)瞬間のX軸のネジのガタが段として出てきたと思うのですが・・・ 一筆加工だとやっぱり段が出てきてしまうのでしょうか? 文章など苦手でうまく伝えられませんがもう一度回答頂けますと嬉しいです。宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#230359
noname#230359
回答No.2

ロストモーションはネジだけでなく摺動面のスキマが有っても送り方向の変換時に同様な現象が生じます。 #1さんの回答にプラスしてそこもチェックしてください。 測定の仕方は □□□□□□□□□□□ 摺動面   ↑ ■■■■■   動くベース   ○▽      マグネットベースにつけたダイヤルゲージ これで右行きと左行きで読みの差を見ます、1/100mmが理想です。

noname#230358
質問者

お礼

スキマというのは知りませんでした。 早速計ってみたいと思います。 回答有難うございました。

関連するQ&A