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ストリッパープレートの動作不良
御世話様です。 材料が板厚2mmのSPCCを抜く抜型の「プリパンチ金型」を製作したところ、ストリッパーが戻らない(材料を噛んで、持ち上げる)という問題が起きました、 型構造上、スプリングを数多く配置できない事もあり、ストリッパーの押さえ圧も限界があります。 抜き荷重が計算値で、28.8TONに対して押さえ圧が0.98TON(最大)なので、単純計算では良いはずなのですが、・・・・ 他に問題はストリッパーガイドピンが型構造上、2本、しかも端の方(抜き穴のエリアから外れている)という事もあるとおもいます。 因みにストリッパーのクリアランスは0.01/片です。 何方か良い対策のアドバイスが御座いましたら、御教示お願い致します。
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ストリップ用にウレタンを入れられる処、又は抜き偏荷重を軽減できる処に入れて、 ストリップ力を増しトライしてみて下さい。 未だ抜けないようなら、 ? パンチのダイへの入り代が多くて、こじている ? クリアランスが少ないし、パンチ数が多く、調整が悪い(一本一本のクリアランス調整や 数本のパンチのφでの平行度、等々) を確認し、対策すると直らないですか? クリアランスを0.05/片や取付面の平行度や平面度、パンチホルダーの直角度、等々です。
>ストリッパーのクリアランスは0.01/片 抜きクリアラスより狭くする意味は? パンチにガイドを要するほど細い? こじって動きにくくする原因のひとつでは >ストリッパーガイドピンが型構造上、2本、しかも端の方 偏荷重なら原因になります。 クリアランスを大きくして害はないと判断されれば、やってみることです。 バランスの悪さを直すのは、、、ウレタンを追加する 後の先 弥縫策ぐらい・・・ ストリッパブッシュを長く出来ればマシにはなります。 >パンチの側面に傷がついている可能性 今どうなってるか、擦れ跡は見えなですかナ?・・・マジック塗っても判らない?
お礼
有難うございます、先ずは、クリアランスを大きくして、パンチの側面に傷がついている可能性もありますので、ラップしてみます。
補足
有難うございます。 確かにレイアウトのバランスは非常に悪いと思います。なぜそうなったかといいますと、一つのダイセットの中に分割の型が取付いている、という形で、片方はダイセットに普通にノックピンで固定、もう片方はお互いのピッチ調整があるという事で、上下を位置決めするということもあり、ガイドピンを入れています。 今までは、分割の型は製作したことが無く、今回初めてでして、いつものようにガイドピンを入れて、ストリッパーのクリアランスは決して大きくはなく、という流れから作っていきました。 これを極端に仰る通り、クリアランスを大きくしたら、良い方向に行くものでしょうか? 他にパンチの面粗度とかはどうでしょうか?
シャンクに穴をあけピンを入れ、 ノックアウトバーは利用できませんか。
お礼
有難うございました。確実な方法はなかなか出てこなくて・・・
補足
早速の御解答有難うございます。 設計段階で、「ジェクタパンチ」の話をしたら、嫌がっていた(ピンがすぐに折れたり、曲がったりして動かなくなるという事で)ので、何もやっていませんでした。
お礼
有難うございます、思い切ってクリアランスを0.05くらいにしてみます。